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第83章 电池拆解起来好困难啊[2/2页]

为了彩礼,开局研发石墨烯电池 极空之冰

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nbsp; 随后,两张焊缝巨大的对比图,就呈现在了众人的面前。
      “喏,你们看,电池的壳体上,总共有两道焊缝。这条焊缝,在电池壳体的侧面,按照我们之前的猜测,应该是电池壳体生产时留下的。”
      “另外一条焊缝,在电池的底部,焊缝也是挺规整的。”
      电镜技术人员,对着众人分析道。
      “你们说,会不会侧面的是封口的位置?”
      有人开口说道。
      “咦,好像还真有这种可能啊。”
      经过提醒,众人仔细查看电池的焊缝。
      只见侧面的焊缝,相比于底部的,有点外卷,焊接得粗糙一些。至于底部的,显得更加规整一些。
      一般而言,外卷的焊缝,温度会更低一些。
      这么看来,侧面的焊缝,应该是后焊接的。
      因为这个时候,电池的芯体已经入壳,此时在焊接的时候,势必要考虑对电池芯体的保护。
      而电池底部的,就不用考虑这个问题,因此会提高焊接温度,保证最好的焊接效果。
      “可是,就这样焊接,即使温度再低,焊接时的温度也有500℃以上,这样焊接完,里面的芯体还能用吗?”
      有人提出这个问题。
      只是没有人回答。
      电池壳体的密封,都是使用密封胶进行封装的,但是碳基电池,开创性地使用了焊接方式。
      众人都知道焊接方式效果好,但是解决不了电池芯体的损伤问题。
      这个碳基电池,有点东西。
      至于为什么非得要采用焊接方式,这也是挺无奈的。
      因为在碳基电池研发的过程中,江明他们发现,传统的密封胶方式,无法有效解决电池漏液问题。
      因为碳基电池的能量密度比较高,相应的电池在充放电的时候,内部的压力会比较大。
      虽然有透气阀可以平衡内外部的压力,但是这种压力的传导,也是需要时间的。即使时间再短,但是这种冲击性却是存在的。
      时间短,可能问题不大,但是长久的使用,传统的密封手段,会有一定的失效几率。
      虽然失效的几率比较低,但是当生产的电池数目多了以后,漏液的电池数目势必会上升。
      而漏液问题,是安全性的问题,可能引起包括冒烟起火等在内的安全事故。因此,为了解决电池密封的问题,碳基电池团队,特意开发了低温焊接技术。
      这种低温焊接技术,是在江明的主导下开发的。不然以现有的技术,是无法研发成功的。
      这种焊接技术,可不单单只是设备的改进,还包含相应的焊接剂,以及在电池壳体内部,对于电池芯体保护的措施。
      可以说,单单是这个技术,就是开创性的,值得深度地研究。
      当然,卜士顿公司对此可是一无所知。
      他们只是好奇,夏国工程师是如何解决焊接时,不损伤电池芯体的方案。
      既然知道了电池的封口在侧面,是焊接起来的,那么接下来,就是破坏性地拆解了。
      卜士顿技术人员,使用切割机,对成品电芯小心翼翼地进行切割。
      一般而言,电池的芯体与壳体都是紧密接触的,切割过度的话,极易伤到电池的芯体。
      虽然没有着火的风险,但是损伤后的芯体,价值也将大幅度降低。
      伴随着切割机的工作,电池的封装口被小心地切割开。伴随着封口的打开,白色的芯体露了出来。
      众人看到这,精神一振。
      “怎么没有电解液啊?”
      相比于众人的振奋,老白有点纳闷地问道。
      这么一问,众人反应过来了,是啊,怎么光看到电池芯体,没见到电解液,这有点问题啊。
      一般而言,当电池封口被打开后,首先流出的应该是电解液。同时,应该还有刺鼻性的气温。
      但是碳基电池就不一样了,不但没有看到电解液,而且一点味道也没有,完全不像是一款电池。
      要不是电池是被亲自放没电的,拆解电池的小哥,都有点怀疑电池的真实性了。
      接下来,电池的壳体被拆解开了,电池的芯体,被彻底地暴露出来了。
      “你们说,这会不会是电解液?”
      有技术人员指着包裹在电池表面,一层薄薄的胶状物质,对着众人说道。
      只见这层薄薄的胶状,就像是果冻一般,紧紧地固定在电池的极片上,在电池芯体的最外围,还有一些。
      这些胶状的物质,是类似半透明的,而且很薄,不注意看的话,真发现不了。
      “应该是。这难道是固体电解质?”
      有技术人员像是想起来什么一般,猛然说道。
      是了,应该是这样了,不然无法解释,碳基电池,为什么没有传统的电解液。
      但是问题来了,夏国技术人员实力这么强吗,已经解决了固体电解质的技术难点,而且已经达到了量产的程度?
      这有点不可思议啊。
      要知道,在锂电池行业,固体电解质的概念虽然早就提出了,但是直到目前,还未有厂家能够量产固体电解质。
      固体电解质,被当成解决电池着火的最新方案,一直被反复地提及。只是虽然被提的比较多,但是量产品,却是一直没有见到的。
      之前听说耸下公司,做出了类似的样品在验证,但这也只是小道消息,耸下公司,一直没有承认。
      卜士顿也在做类似的研究,但是鉴于研究难度太高,一直也没有什么进展。卜士顿都准备要放弃了。
      现在看到实物,那就证明,夏国的企业已经解决了技术难点,固态电解质已经量产。得到这个消息,卜士顿怎么能不心惊。
      一时之间,实验室中,众人是沉默不语。
      “继续!”
      老白脸色阴沉,对着众人吩咐道。
      接下来,拆解人员,很熟练地将电池芯从壳体内取出,然后收集电解液的样品,从电池的表面,采集相应的样本。
      这些样本,后续将被送去检验,确定样品的成分。
      打开电池芯的固定胶带,将其在试验台展开。
      呈现在众人面前的是接近3米的电池极片。
      最上层是正极片,中间是隔膜,最下层是负极片。
      在隔膜与极片的接触表面,是薄薄的胶质电解质。
      接下来是拍照,对电池的极片进行切割,采集电池极片的信息。同时,使用专门的取样工具,采集浆料的样本,准备进行化验。
      正极片、负极片以及隔膜,每个角落,都被细致地排查,为后续的复盘提供基础资料。

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